發(fā)布時間:2021-11-27 20:58 | 來源:中工網(wǎng) 2015-04-23 07:53:40 | 查看:829次
鄭久強,河北鋼鐵集團唐鋼公司首席操作技能專家、熱軋部轉(zhuǎn)爐車間高級技師。
鄭久強,現(xiàn)任河北鋼鐵集團唐鋼公司首席操作技能專家,熱軋部轉(zhuǎn)爐車間黨支部書記、副主任。
自1989年技校畢業(yè)以來,他刻苦鉆研煉鋼操作技術(shù),自學大學本科學歷,只用3年時間就迅速成長為唐鋼歷史上最年輕的煉鋼爐長。他先后榮獲全國五一勞動獎?wù)?、中國青年五四獎?wù)隆⒅腥A技能大獎、全國技術(shù)能手、河北省優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、河北省勞動模范、河北省道德模范、河北省十大金牌工人等榮譽,是享受國務(wù)院特殊津貼的技能專家。2007年,他光榮當選黨的十七大代表,三次受到胡錦濤總書記親切接見。2011年和2014年,以他名字命名的創(chuàng)新工作室,被國家人力資源和社會保障部、中華全國總工會分別命名為首批“國家級技能大師工作室”、“全國示范性勞模創(chuàng)新工作室”。他的工作室共培養(yǎng)出4名省部級勞動模范,十多名省市級技術(shù)能手,申報國家發(fā)明專利4項,創(chuàng)新先進操作方法12項,發(fā)表論文10余篇,為企業(yè)創(chuàng)造直接經(jīng)濟效益上億元。
磨礪攻堅,用辛勤和汗水成就“華夏第一煉鋼工”
從唐鋼技校畢業(yè)以后,19歲的鄭久強被分配到當時的唐鋼第一煉鋼廠轉(zhuǎn)爐車間工作。在日常生產(chǎn)實踐中,他刻苦鉆研煉鋼操作技術(shù),自學大學本科學歷,煉鋼技術(shù)水平不斷提高。當時,目測鋼水溫度是煉鋼的最關(guān)鍵技術(shù),煉鋼過程溫度在1600-1700攝氏度之間,而出鋼溫度判斷誤差不能超過5攝氏度。這是別人教不了的硬本事,鄭久強一爐接一爐地盯,學習根據(jù)鋼水顏色判斷溫度。1600多攝氏度的鋼水十分刺眼,一爐下來,眼睛就被刺得生疼,可鄭久強硬是連盯好幾爐,眼睛又紅又腫。功夫不負有心人。在一次全廠技術(shù)比武中,他10次目測爐溫不超過5攝氏度,最準一次連1攝氏度都不差。1993年,23歲的鄭久強被破格提拔成為唐鋼歷史上最年輕的煉鋼爐長,打破了培養(yǎng)一名煉鋼工需要十年的紀錄。
多年來在轉(zhuǎn)爐旁的摸爬滾打,讓鄭久強的煉鋼操作水平不斷提高,精湛的技藝使他嶄露頭角。1999年,一煉鋼廠進行技術(shù)改造,淘汰6噸小轉(zhuǎn)爐,全部換成150噸氧氣轉(zhuǎn)爐。當時,這是河北省容量最大、工藝最先進的煉鋼設(shè)備,廠里將技術(shù)攻關(guān)的重擔壓在了他的肩上:要求用21天在新轉(zhuǎn)爐煉出第一爐鋼。鄭久強白天研究150噸轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的有關(guān)資料和規(guī)程,到其他單位觀摩類似轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)操作,學習操作要領(lǐng);晚上研讀《煉鋼原理》、《煉鋼500問》等書籍。那段時間,鄭久強每天凌晨2點睡6時起。最后一個星期,他干脆住進了廠房。3個星期后開爐的那天,全廠人聚集在煉鋼車間,鄭久強沉著地點火開爐、調(diào)試設(shè)備、裝鐵用料……半個小時后,火紅的鋼水從大轉(zhuǎn)爐中滾滾涌出。
2000年,一次冶煉中他突然發(fā)現(xiàn)爐嘴漏水,爐內(nèi)耐火磚掉渣。經(jīng)驗豐富的他立刻意識到問題的嚴重性,毫不猶豫地裹上一件大衣,讓工友們澆透水,冒著1600多度的高溫,對準漏洞把和好的泥扔上去,大衣袖子烤著了,澆上水;臉和手烤出了泡,沾涼水。經(jīng)過40多分鐘的戰(zhàn)斗,爐襯終于補好了,他卻暈倒在現(xiàn)場。
2002年,鄭久強參加了第一屆“全國鋼鐵行業(yè)煉鋼職業(yè)技能大賽”。技術(shù)上的千錘百煉讓他在比賽中輕松自如,煉鋼操作得心應(yīng)手。特別是在目測爐溫項目比賽中,他細心觀察爐內(nèi)火焰和鋼水液面,目測報出的溫度與電子測溫計的數(shù)據(jù)完全吻合,讓全體評委交口稱贊。最終,他摘取了“全國煉鋼狀元”的桂冠,被媒體譽為“華夏第一煉鋼工”。
敢為人先,用技術(shù)創(chuàng)新破解行業(yè)尖端技術(shù)難題
作為煉鋼專家、勞動模范,鄭久強感到光有技術(shù)不行,還要通過技術(shù)創(chuàng)新提高技術(shù)的含金量。他積極創(chuàng)新操作模式和冶煉工藝,為行業(yè)煉鋼生產(chǎn)提供具有借鑒意義的冶煉經(jīng)驗。
為了突破從經(jīng)驗煉鋼向科學煉鋼轉(zhuǎn)變的技術(shù)瓶頸,鄭久強認真總結(jié)多年的煉鋼經(jīng)驗潛心探索出“三二四”煉鋼操作法,運用此項操作法能迅速讓煉鋼工掌握高難度品種鋼冶煉的關(guān)鍵技術(shù),工作效率提升30%以上。
2013年,鄭久強依托“煉鋼創(chuàng)新工作室”這一平臺,立足于煉鋼操作現(xiàn)場,通過技術(shù)創(chuàng)新,破解制約煉鋼行業(yè)生產(chǎn)的難題。生產(chǎn)中,鄭久強憑借豐富的實踐經(jīng)驗,歸納了影響渣鐵分離效果的因素,歸納出系統(tǒng)的控制方法,有效解決了雙渣法冶煉工藝倒渣含鐵量大的難題。他通過創(chuàng)新工藝路徑,加強工藝控制,總結(jié)出雙渣前期高效脫磷技術(shù)、快速倒渣技術(shù)、降低雙渣倒渣過程中鐵珠含量技術(shù)等,均處于國內(nèi)領(lǐng)先水平,年創(chuàng)效益1300萬元。他工作室申報的“降低SGRS工藝倒渣中鐵珠含量的方法”已被國家知識產(chǎn)權(quán)局受理為發(fā)明專利,該項目被評為河北省職工優(yōu)秀技術(shù)創(chuàng)新成果。近年來,他先后申報了《一種降低鋁鎮(zhèn)靜鋼脫氧劑消耗的脫氧工藝》等國家發(fā)明專利4項。
鄭久強把延長爐況壽命作為重要課題,帶領(lǐng)工作室成員成立課題組全力攻關(guān)。根據(jù)150噸轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)實際,運用扎實的理論功底,憑借豐富的操作技能,通過對轉(zhuǎn)爐爐渣渣系的調(diào)整,精準確定了適合濺渣護爐的爐渣中氧化鎂含量、爐渣粘度、留渣量、濺渣槍位控制等參數(shù),總結(jié)出“造渣、調(diào)渣、濺渣”先進操作法。此方法在生產(chǎn)中運用后,轉(zhuǎn)爐爐襯的侵蝕速度大幅降低,煉鋼生產(chǎn)更加穩(wěn)定,產(chǎn)能不斷提高,轉(zhuǎn)爐爐齡由6000爐提高到17000多爐,進入到全國前三名,而且整個爐役不補爐,每年不僅可以節(jié)約1000多噸的補爐材料,還擠出100多小時的煉鋼時間,每年多創(chuàng)效益2000多萬元。
勇于擔當,在鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級攻堅戰(zhàn)中爭做創(chuàng)效先鋒
源于對煉鋼事業(yè)的癡迷,鄭久強在鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景下,成為了廣大鋼鐵工人建功立業(yè)的引路人。
2002年,唐鋼根據(jù)市場需求,決定開發(fā)有廣闊市場前景的氣體保護焊絲鋼。但該產(chǎn)品的潔凈度要求非常高,生產(chǎn)難度非常大。接到首次冶煉氣體保護焊絲鋼任務(wù)后,他潛心研究在沒有精煉爐二次冶煉的情況下,如何在轉(zhuǎn)爐實現(xiàn)一次冶煉成功的操作技術(shù)。最終摸索出了“大渣量、低溫度、全程化渣冶煉法”,在國內(nèi)率先實現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐一次成功冶煉氣體保護焊絲鋼,使噸鋼生產(chǎn)成本下降了近50元。
他潛心鉆研新的煉鋼操作模式,為冶煉硅鋼、汽車用鋼、耐候鋼等高附加值創(chuàng)效產(chǎn)品提供高品質(zhì)、低成本鋼水,隨著產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提高,唐鋼熱軋部的產(chǎn)品創(chuàng)效能力顯著增強,2014年實現(xiàn)盈利3.4億元。他積極承擔了唐鋼“優(yōu)化轉(zhuǎn)爐雙渣冶煉”等重點攻關(guān)項目,通過調(diào)整冶煉工藝和生產(chǎn)參數(shù),制定冶煉技術(shù)方案,促進熱軋部的鋼軋工序成本持續(xù)降低,2014年達645元/噸,改善程度達行業(yè)領(lǐng)先水平,年創(chuàng)效益1.9億元。
2014年,唐鋼針對市場需求推出硅鋼產(chǎn)品。降低鋼水中的硫含量是關(guān)鍵,生產(chǎn)組織難度很大。作為煉鋼專家,鄭久強每天忙碌在生產(chǎn)現(xiàn)場,對崗位工進行全過程指導,監(jiān)督檢查煉鋼操作要點和作業(yè)指導書的落實情況。他通過研究摸索,提高了煉鋼過程溫度,實現(xiàn)了最大限度脫硫,制約轉(zhuǎn)爐工序生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋼水的瓶頸被徹底解決,保證鋼水成分滿足內(nèi)控要求,噸鋼成本降低近50元。
典型示范,帶出技藝精湛的高素質(zhì)勞模團隊
26年的學習實踐,鄭久強成長為煉鋼操作專家,奉獻唐鋼、扎根一線的愛企情結(jié)日益濃厚,許多私企紛紛出高價“挖墻角”,有的達百萬年薪,都被他拒絕。源于對企業(yè)的忠誠與熱愛,他成為了唐鋼挖不走的“金礦”,充分發(fā)揮引領(lǐng)作用,帶出了一個高素質(zhì)的優(yōu)秀職工團隊。
鄭久強的煉鋼技術(shù)輻射作用早在1998年就已顯現(xiàn)。低合金品種鋼是當時新開發(fā)的建筑用鋼,對冶煉要求非常嚴,當時,煉鋼廠用的是8噸全氧側(cè)吹轉(zhuǎn)爐,爐子小,設(shè)備落后,鋼水成分難以控制,煉成率非常低。鄭久強帶領(lǐng)煉鋼小組成員,反復進行冶煉試驗,并認真總結(jié),歸納出了“519”操作法,小組的煉成率提高到95%,在全廠推廣后,16個煉鋼小組的煉成率都超過了90%,每年為企業(yè)多創(chuàng)效益800多萬元。鄭久強煉鋼小組被全國總工會授予“全國五一勞動獎狀”。
經(jīng)過幾年的精心培養(yǎng),鄭久強小組的煉鋼技術(shù)水平都有了顯著提高,人人都能煉出20多種鋼,這在唐鋼絕無僅有。鄭久強用自己的專業(yè)技術(shù)知識無私地培養(yǎng)出一大批生產(chǎn)骨干,以精湛的技術(shù)引領(lǐng)團隊實現(xiàn)從“體力型煉鋼”向“智能型煉鋼”的蛻變。
鄭久強煉鋼創(chuàng)新工作室是培養(yǎng)煉鋼人才的搖籃。工作室成立以來,鄭久強制作了OPL教材,為煉鋼工們詳細講解操作技巧。他組織煉鋼工和工作室成員針對冶煉過程中石灰石加入量、加入時機、加入批次和重量等內(nèi)容組織了十多次主題研討,解決關(guān)鍵技術(shù)15項。通過現(xiàn)場課堂、導師帶徒、技能培訓、技術(shù)難題會診、發(fā)明創(chuàng)造等多種形式,吸引了越來越多的職工廣泛參與技術(shù)創(chuàng)新。共開展各類培訓80多次,培訓人數(shù)達3000多人次,帶動了職工技術(shù)水平的普遍提高。在他的工作室指導和培養(yǎng)下,有3人成為國家級技術(shù)能手,十多人成為省市級技術(shù)能手。該工作室2009年進廠的大學畢業(yè)生徐偉,成為了唐鋼歷史上第一個大學生煉鋼工,并獲得唐山市、唐鋼公司煉鋼比賽第一名,被評為河北省勞動模范。2014年,唐鋼熱軋部2名職工在全國鋼鐵行業(yè)技能大賽中獲獎,其中1人取得河北省最好成績。在他的周圍,“鄭久強”式的先進模范不斷涌現(xiàn),讓新時代勞模精神得到進一步傳承和彰顯。
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